振動盤檢修後功率因數降低的主要因素
2022/9/16
振動盤使用量過多且負載率不高等是影響企業(ye) 自然功率因數偏低的重要原因。合理使用振動盤成為(wei) 改善企業(ye) 自然功率因數的重要環節。

振動盤檢修後功率因數降低的主要有以下7大因素所致。我們(men) 隻要按照以下7中解決(jue) 方法去檢修電機即可。
1、安裝振動盤時,氣隙調整不均勻,使鐵心各部分的磁通密度的飽和程度不一致,造成功率因數降低。因此,安裝振動盤時應將氣隙調整均勻。
2、由於(yu) 振動盤長期運行,定、轉子偏心,槽漏抗增大,從(cong) 而降低功率因數。可拆除繞組,擰開鐵心的緊固螺栓,調整後重新壓緊鐵心,擰緊緊固螺栓。
3、任意銼槽口,增大氣隙長度,由於(yu) 氣隙長度增大,要求的無功勵磁電流增加,因此功率因數降低。因此不許任意銼槽口,隻宜采用合適工具校正不齊的衝(chong) 片。
4、盲目車小振動盤轉子,使氣隙增大。由於(yu) 氣隙增大,要求的無功勵磁電流增加,因此功率因數降低。在振動盤的修理中切不可盲目車削轉子,已車小的應予以更換。
5、重繞組時匝數不夠或改小繞組節距,使空載電流增大功率因數偏低,重繞繞組時還可適當增加匝數,但不可減小導線截麵積。由於(yu) 匝數增加,要考慮槽滿率的高低,槽滿率一般不宜超過80%。否則,不易嵌線,即使勉強嵌入,也很難保證質量。此時可選用薄絕緣結構加以補救。
6、定、轉子鐵心的兩(liang) 條中心線未對齊。其原因是:調換新軸時,鐵心位置尺寸不準確;同型號振動盤的轉子裝錯或裝反。結果鐵心的有效減小,造成勵磁磁勢增大,無功電流增加,功率因數降低。在振動盤的修理中,配製加工和組裝機座、端蓋、轉軸和轉子支架時,應以原始記錄或圖紙為(wei) 準,不能有誤。 https://www.eocwell.com/